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降本增效 真空接頭不再進口
發(fā)布時間:2023-07-05     作者:李虎   分享到:

2023年春節(jié)剛過,先進制造事業(yè)部連續(xù)多個項目同時開工,多個項目約有200套模具同時需要真空固化生產(chǎn),急要大量的真空接頭,而202211月采購的一批真空接頭仍未到貨,庫存數(shù)量無法滿足生產(chǎn)需求,真空接頭出現(xiàn)巨大的缺口,直接影響生產(chǎn)。

真空接頭是真空固化的關鍵部件,制袋是否滿足氣密性要求,需要真空接頭連接設備對其抽真空,并通過連接的真空表進行數(shù)據(jù)確認。真空接頭雖小,但其質(zhì)量好壞對真空高溫固化后的制件質(zhì)量影響至關重要。

事業(yè)部提議工裝設計制造部自研真空接頭試用。接到任務后,工裝設計制造部和復材制造部聯(lián)手,由工裝設計工程師范浩依照現(xiàn)有進口真空接頭樣品繪制新圖紙,模具車間班長陳炳鎖立即組織車間人員先行加工了10套進行試驗,陳炳鎖與鋪貼間班長楊小青反復討論,多次試驗,優(yōu)化真空接頭結構,最終確定了自研方案,首批生產(chǎn)80套。模具車間僅有一臺傳統(tǒng)車床,面對大批量真空接頭的生產(chǎn)任務(類似的任務一般工藝安排都是數(shù)控車床加工),工裝設計制造部立即組織制造工藝人員、生產(chǎn)班長、車工一起商討,確保產(chǎn)品質(zhì)量:尺寸必須一致、表觀無缺陷,車工師傅刀刀必檢,尺寸詳細記錄在自檢表中;生產(chǎn)班長必須每5件抽查核對產(chǎn)品。車工王長利放棄休息,主動承擔起加班的重任。制造工藝工程師從便捷性、通用性、一致性考慮 ,主動提出自行采購1/4M16板牙加工,比原先車刀車牙加工每件縮短10分鐘。80套真空接頭提前2天交付復材制造部。

通過復材制造部2個多月的生產(chǎn)實踐檢驗,證明了自制的真空接頭完全能夠滿足生產(chǎn)要求;目前工裝設計制造部模具車間再次接單100套真空接頭。

先進制造事業(yè)部成功自制真空接頭,突破了依賴進口的瓶頸;時間由原先的180天縮短到20天,減少了采購周期;按照單套620元計算,事業(yè)部今年220套真空接頭,可節(jié)約13.64萬元,今后隨著訂單量的增多,生產(chǎn)成本將節(jié)約更多。

一個小小的提議,卻取得了意想不到的收獲。我們作為一線的生產(chǎn)管理人員定要敢于嘗試、善于創(chuàng)新,開拓思維、攻堅克難,時刻考慮降本增效,做好團隊的帶頭人,做企業(yè)的當家人,在公司降本增效、開源節(jié)流做表率,出實招。